1 序言
某型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室殼體由前連接件、薄壁旋壓筒體、后連接件和支座經(jīng)過氬弧焊焊接、熱處理和噴砂組合加工而成。燃燒室薄壁殼體外表面焊接有2排軸向共20件支座,支座設(shè)計(jì)圖樣要求螺紋精度為M4-6H。支座螺紋用于安裝導(dǎo)彈電纜罩,螺紋聯(lián)接質(zhì)量可靠性要求高。由于受支座結(jié)構(gòu)、材料以及與燃燒室殼體焊接處空間結(jié)構(gòu)限制,采用傳統(tǒng)的工藝加工螺紋,產(chǎn)品合格率偏低。本文對(duì)產(chǎn)品加工各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行工藝分析和研究,通過試驗(yàn)驗(yàn)證、對(duì)比和分析,得到一種合理有效的螺紋精度控制方法。
2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及加工難點(diǎn)
2.1 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
燃燒室殼體外形尺寸比較大,外徑為500mm,長度為4500mm。支座手工焊接在燃燒室殼體外表面,其徑向跨距為(114±0.2)mm。燃燒室殼體和支座材料均選用D406A超高強(qiáng)度鋼。燃燒室殼體支座結(jié)構(gòu)如圖1所示。支座外形為長圓形結(jié)構(gòu),外徑尺寸14mm,寬度圖片mm,中心處有內(nèi)螺紋M4-6H,螺距為0.7mm。螺紋底部凹槽與薄壁殼體之間僅有0.7mm間隙。
圖1 燃燒室殼體支座結(jié)構(gòu)
2.2 加工難點(diǎn)
支座加工工藝流程如圖2所示。支座螺紋孔如安排在焊接、熱處理后加工,則存在以下幾個(gè)難點(diǎn)[1]。
1)支座螺紋孔底部與殼體間隙僅有0.7mm,機(jī)械加工時(shí)容易傷及薄壁殼體表面,存在質(zhì)量隱患。
2)支座螺紋孔底部凹槽與殼體間隙小,螺紋加工時(shí)絲錐導(dǎo)向短,定位不穩(wěn)定,攻螺紋難度較大,容易加工偏斜,垂直度0.04mm無法保證。
3)熱處理后材料硬度為48~52HRC,螺紋加工時(shí)容易造成絲錐斷裂,因螺紋問題導(dǎo)致殼體報(bào)廢,從而使制造成本和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)較大。
基于以上分析可得,支座螺紋需在焊接前加工,焊接后隨燃燒室殼體一起退火、噴砂、淬火和回火。淬火處理后,支座螺紋表面發(fā)生氧化,螺紋牙型表面附著有多余物。若支座螺紋在焊接前加工到位,燃燒室殼體組合加工后,用M4-6H絲錐清理支座螺紋牙型表面附著的多余物,同時(shí)會(huì)使部分支座內(nèi)螺紋牙型表面氧化層脫落。用M4-6H螺紋止規(guī)檢測時(shí),合格率僅為67%。對(duì)17件燃燒室殼體支座M4-6H內(nèi)螺紋加工情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)見表1。如何提高支座螺紋加工精度,已成為產(chǎn)品生產(chǎn)交付中急需解決的工藝技術(shù)難題。
圖2 加工工藝流程
表1 17件燃燒室殼體支座M4-6H內(nèi)螺紋加工情況統(tǒng)計(jì)
3 技術(shù)方案和工藝試驗(yàn)
3.1 技術(shù)方案
經(jīng)過對(duì)燃燒室殼體、支座加工過程各個(gè)工序進(jìn)行復(fù)查、檢測、分析和排查,認(rèn)為支座M4-6H內(nèi)螺紋尺寸精度超差主要原因?yàn)椋捍慊鹛幚砗?,支座螺紋表面發(fā)生氧化,螺紋牙型表面附著有多余物。在清理螺紋表面多余物的同時(shí),會(huì)使部分支座內(nèi)螺紋牙型表面氧化層脫落,導(dǎo)致支座M4-6H內(nèi)螺紋精度超差。
根據(jù)工藝分析,制定了兩種工藝方案。
方案一:定制專用手用絲錐,分為頭錐和二錐,并對(duì)頭錐的中徑尺寸進(jìn)行控制。在支座零件狀態(tài)用頭錐攻螺紋并預(yù)留出加工余量。在燃燒室殼體熱處理后,再用二錐攻支座螺紋,以保證螺紋最終精度。
方案二:在支座零件狀態(tài)將螺紋精度M4-6H提高一級(jí),按M4-5H加工,有效補(bǔ)償M4-6H和M4-5H之間的差異,滿足螺紋精度要求[2]。
3.2 試驗(yàn)過程及結(jié)果
第一種工藝方案分3步進(jìn)行。①定制專用絲錐( 頭錐和二錐),頭錐中徑預(yù)留余量分別為0.30mm、0.20mm和0.10mm。②在支座零件加工時(shí)用頭錐攻螺紋。③熱處理后再用二錐攻螺紋。由于材料經(jīng)過熱處理后硬度較高(48~52HRC),而且受燃燒室殼體直徑較大結(jié)構(gòu)影響,操作人員攻螺紋操作難度增大,受力不均衡,切削力容易偏離軸線。試驗(yàn)過程中中徑余量為0.30mm時(shí),螺紋孔用二錐攻螺紋時(shí)無法切削;中徑余量分別為0.20mm、0.10mm攻螺紋時(shí),出現(xiàn)螺紋孔偏斜或絲錐斷裂情況,產(chǎn)品質(zhì)量難以保證[3]。
按第二種工藝方案,將支座螺紋精度提高一級(jí)加工,對(duì)10件燃燒室殼體支座M4-6H內(nèi)螺紋加工情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)見表2。螺紋精度得到很大改善,產(chǎn)品合格率從67%提高到95%。
表2 方案二加工支座內(nèi)螺紋情況統(tǒng)計(jì)
3.3 試驗(yàn)結(jié)果分析
通過對(duì)方案一和方案二的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析,按方案二的加工方法,支座螺紋合格率得到大幅度提高。對(duì)超差螺紋用M4-7H螺紋規(guī)檢驗(yàn),均為合格。對(duì)M4-6H與M4-5H、M4-7H螺紋精度尺寸進(jìn)行比較,具體見表3。
表3 M4×0.7mm內(nèi)螺紋精度尺寸(單位:mm)
可以看出,螺紋M4-5H中徑尺寸為mm,M4-6H中徑尺寸為mm,M4-7H中徑尺寸為mm。7H與6H最大極限尺寸偏差相差0.032mm, 6H與5H最大極限尺寸偏差相差0.023mm,即不合格支座螺紋精度超差量不超過0.032mm。為了補(bǔ)償超差量,實(shí)際加工中螺紋精度提高到5H,補(bǔ)償量為0.023mm,基本可以滿足螺紋補(bǔ)償量要求。對(duì)于出現(xiàn)的個(gè)別螺紋精度超差情況,可認(rèn)為超差量很小,精度在6H與7H之間[4]。
4 改進(jìn)措施和工藝驗(yàn)證
對(duì)加工工藝過程進(jìn)行梳理,在產(chǎn)品合格率已得到很大提升的情況下,說明工藝方法合理可行。對(duì)超差項(xiàng)通過分析,認(rèn)為導(dǎo)致螺紋精度超差是加工過程細(xì)節(jié)因素所致。為徹底解決支座螺紋精度問題,在支座加工過程的以下環(huán)節(jié)進(jìn)行工藝改進(jìn)。
1)在攻絲機(jī)上攻螺紋時(shí),主軸會(huì)出現(xiàn)微小擺動(dòng),隨著加工深度的變化,螺紋口部切削時(shí)間相對(duì)較長,口部與根部尺寸會(huì)有微量差異。采取從支座螺紋背面攻螺紋的方法,以補(bǔ)償加工過程中口部與根部的微量變化[5]。
2)提高螺紋止規(guī)檢測精度。支座螺紋依然按M4-5H精度加工,要求用螺紋塞規(guī)檢驗(yàn)時(shí),通規(guī)完全旋合通過,止規(guī)旋合圈數(shù)不超過1圈。
3)燃燒室殼體熱處理前噴砂工序中需對(duì)支座螺紋進(jìn)行保護(hù),改變以前用M4螺釘保護(hù)的工藝方法,重新設(shè)計(jì)專用保護(hù)螺釘,精度為M4-6f,并且將螺紋旋入長度控制在1圈,避免多次旋合磨損。
4)改變清理方法,在燃燒室殼體組合機(jī)械加工后,先用壓縮空氣將支座螺紋孔內(nèi)多余物吹干凈,再用螺紋塞規(guī)M4-6H通規(guī)檢驗(yàn)。若不能通過,先用M4螺釘清理,再用絲錐M4-5H清理,清理完后用螺紋塞規(guī)M4-6H檢驗(yàn)。
經(jīng)過多次工藝試驗(yàn)驗(yàn)證,支座螺紋精度完全滿足產(chǎn)品精度要求,產(chǎn)品合格率提升到100%,徹底解決了支座螺紋精度問題。
5 結(jié)束語
為保證在經(jīng)過焊接、熱處理后支座螺紋的高可靠性,通過以下措施控制螺紋精度。
1)在零件狀態(tài)將螺紋精度提高一級(jí)加工,支座螺紋精度由M4-6H調(diào)整到M4-5H。
2)支座螺紋加工時(shí)從焊接面(背面)加工,熱處理淬火后正面檢測,補(bǔ)償加工過程中口部與根部的尺寸差異。
3)噴砂工序設(shè)計(jì)專用保護(hù)螺釘,減少對(duì)螺紋孔的擠壓。
通過采取各項(xiàng)工藝措施,螺紋加工精度得到控制,螺紋聯(lián)接可靠性已通過導(dǎo)彈飛行試驗(yàn)考核,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。