“鳥(niǎo)槍換炮”使永康企業(yè)一舉三得
2007-11-15 13:34:08
臺(tái)灣某機(jī)械有限公司開(kāi)發(fā)的新數(shù)控加工設(shè)備臥式加工中心每分鐘運(yùn)轉(zhuǎn)24000次,是傳統(tǒng)設(shè)備的4倍;上海某機(jī)床制造有限公司生產(chǎn)的數(shù)控折彎?rùn)C(jī),能夠邊加工,邊調(diào)整參數(shù),折板精度在1度以?xún)?nèi),大幅提高了產(chǎn)品的合格率……在不久前舉行的第十二屆中國(guó)五金博覽會(huì)上,一個(gè)個(gè)高科技機(jī)械設(shè)備引起眾多永康五金企業(yè)的關(guān)注,不斷引進(jìn)高新設(shè)備,讓永康企業(yè)生產(chǎn)效率不斷提高,產(chǎn)品質(zhì)量和檔次不斷提升,而且還安全節(jié)能,實(shí)現(xiàn)了一舉三得。
效率和品質(zhì)齊飛
“我們將拋光車(chē)間的生產(chǎn)線技術(shù)革新后,原先要80人的車(chē)間現(xiàn)在只需50人就足夠了,而且質(zhì)量管控更加有效,生產(chǎn)更安全,精品合格率從原先的97%~98%提高到99%。 這樣技改后更是讓工人們樂(lè)壞了,現(xiàn)在僅上白班,工人工資比原先天天晚上加班還要高,最高的一名工人曾一個(gè)月拿到3800元的薪金。” 近日,浙江哈爾斯工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)呂強(qiáng)說(shuō)起了設(shè)備更新的好處。
據(jù)永康市經(jīng)貿(mào)局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,近年來(lái),永康五金企業(yè)紛紛依靠設(shè)備更新,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。與浙江哈爾斯工貿(mào)有限公司一樣,該市東立電機(jī)公司通過(guò)設(shè)備更新,產(chǎn)品從原先的家庭用一次性電動(dòng)工具向工業(yè)專(zhuān)用電動(dòng)工具發(fā)展,不但成功突破歐盟指令,而且以?xún)?yōu)良性能贏得外商青睞,俏銷(xiāo)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。
高新設(shè)備確保生產(chǎn)安全
加工模區(qū)的模具能進(jìn)出移動(dòng),加工件不必人為送進(jìn)加工模區(qū),因?yàn)檫M(jìn)料時(shí)模具會(huì)移動(dòng)出來(lái),這樣一來(lái),操作工人人身安全就有保證了。另外,四周還安裝了光控紅外線防護(hù)裝置,萬(wàn)一有人闖進(jìn)加工模區(qū),機(jī)床就立即戛然而止。這是記者在中國(guó)飛鷹集團(tuán)看到的借助高新設(shè)備安全生產(chǎn)的一幕。
永康是“中國(guó)五金之鄉(xiāng)”,從事五金沖壓、壓鑄的企業(yè)眾多,因原先的設(shè)備自動(dòng)化程度不高,進(jìn)料、取貨都得靠工人手工伸進(jìn)模區(qū)完成,傷指和斷指事故時(shí)有發(fā)生。近年來(lái),隨著設(shè)備的不斷更新,機(jī)床的自動(dòng)化程度提高了,工人減少了,原先的危險(xiǎn)操作環(huán)節(jié)被替代了,生產(chǎn)的安全系數(shù)就提高了。不僅是在中國(guó)飛鷹集團(tuán)這樣的大企業(yè),永康的眾多小型企業(yè)里,新型設(shè)備也給操作工人系好了安全帶,記者在某小型注塑企業(yè)看到,固定電動(dòng)機(jī)軸承的臥式注塑機(jī)兩邊都安裝了安全門(mén),工人進(jìn)料后必須兩扇閥門(mén)都完全關(guān)閉,機(jī)床才會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)。正是一系列設(shè)備的更新確保了生產(chǎn)安全,記者從安監(jiān)部門(mén)了解到,自推廣高新設(shè)備以來(lái),該市斷指事故已很少發(fā)生了,而傷指事故也下降了60%。
節(jié)能減排效果明顯
中國(guó)新多集團(tuán)新上的治污設(shè)備,將磷化處理以后的污水凈化處理以后,全部回收利用,重新給防盜門(mén)進(jìn)行磷化處理,僅此一項(xiàng),不但實(shí)現(xiàn)了污水的零排放,而且一年節(jié)約用水在1萬(wàn)噸以上。
這只不過(guò)是永康企業(yè)新設(shè)備實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的一個(gè)實(shí)例。據(jù)了解,每一次設(shè)備更新都提高了原材料的利用率,提高了成品率,減少了原材料等資源的浪費(fèi),同時(shí),大大減少了對(duì)外界環(huán)境污染物的排放。例如,去年11月,永康的春洲鋁業(yè)投資400多萬(wàn)元上鑄造爐改造新設(shè)備,燃料改原先的焦炭為無(wú)煙煤,燃料的利用率大大提高了,原先每天需焦炭7~8噸,成本在1萬(wàn)元以上,如今每天只需無(wú)煙煤2~3噸,成本僅2250元,僅此一項(xiàng)一年節(jié)省成本300多萬(wàn)元。設(shè)備更新還使環(huán)境得到凈化,原先鑄造車(chē)間濃煙滾滾,如今空氣清新,聞不到煙味。